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高碳鉻軸承鋼鍛件取消正火工序的可行性試驗(yàn)

2020-10-16

徐保中 等

GCr18Mo屬于高碳鉻軸承鋼,鍛后正火、退火處理。與一般民品相比,增加了正火工序,目的在于消除因鍛后冷卻不當(dāng)產(chǎn)生的網(wǎng)狀碳化物,確保鍛件質(zhì)量符合網(wǎng)狀碳化物級(jí)別不大于2.5級(jí)的要求(按《滾動(dòng)軸承高碳鉻軸承鋼零件熱處理技術(shù)條件》JB/T 1255-2014第四級(jí)別圖評(píng)定)。

高碳鉻軸承鋼鍛件鍛造溫度高或冷卻不足會(huì)沿奧氏體晶界析出網(wǎng)狀碳化物,鍛件中存在網(wǎng)狀碳化物,在淬火時(shí)易產(chǎn)生淬火裂紋,而且會(huì)使軸承脆性加大,降低軸承沖擊韌性。增加正火工序可以有效避免網(wǎng)狀碳化物超標(biāo),但是提高了生產(chǎn)成本,較費(fèi)時(shí),影響生產(chǎn)效率;且鍛造生產(chǎn)線(xiàn)已配備紅外線(xiàn)測(cè)溫儀和噴霧式冷卻傳送帶,可以做到鍛造溫度實(shí)時(shí)監(jiān)控及鍛后有效均勻冷卻,故擬開(kāi)展此項(xiàng)目,探索取消正火工序的可行性。

試驗(yàn)材料與試驗(yàn)方法

試驗(yàn)材料

在試驗(yàn)階段,我們選用的試驗(yàn)材料GCr18Mo為某型號(hào)軸承外圈鍛件實(shí)物,試樣尺寸為圓形(直徑):φ10~φ12mm,方形(邊長(zhǎng)):10mm×10mm。

試驗(yàn)方法

網(wǎng)狀碳化物檢測(cè)評(píng)定:原檢驗(yàn)流程為鍛件正火、退火后,選取鍛件切割,獲取試樣送檢;為減少檢驗(yàn)損耗,現(xiàn)選取有明顯外觀缺陷的廢品鍛件不經(jīng)正火,直接退火處理后,取樣檢驗(yàn)。

網(wǎng)狀碳化物級(jí)別用OLYMPUS GX51型金相顯微鏡在500倍下進(jìn)行檢驗(yàn)。退火試樣在正常淬回火后的橫截面上檢驗(yàn),采用4%硝酸酒精溶液深腐蝕,按JB/T 1255-2014第四級(jí)別圖評(píng)定。

現(xiàn)行工藝控制

鍛造加工工藝流程如圖1所示,正火工藝參數(shù)如圖2所示。

圖1 工藝流程圖

圖2 正火工藝參數(shù)

技術(shù)路線(xiàn)

通過(guò)調(diào)整傳送帶運(yùn)動(dòng)速度,控制熱鍛件在傳送帶出口溫度為500~600℃(暗褐色),選取鍛件,取樣化驗(yàn)。

正常的化驗(yàn)流程為鍛件正火、退火后,選取鍛件切割,獲取試樣送檢;為減少化驗(yàn)損耗,選取有明顯外觀缺陷的廢品鍛件不經(jīng)正火,直接退火處理后,取樣化驗(yàn)。

試驗(yàn)結(jié)果

共選取不同批次的7個(gè)鍛件,鍛件分別標(biāo)識(shí)為1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#,制作試樣,經(jīng)檢驗(yàn)網(wǎng)狀碳化物級(jí)別符合JB/T 1255-2014要求,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

表1 不同批次的7個(gè)鍛件試樣網(wǎng)狀碳化物級(jí)別

試驗(yàn)結(jié)果表明,使用噴霧式冷卻傳送帶(圖3)冷卻鍛件,可以有效控制網(wǎng)狀碳化物析出,避免網(wǎng)狀碳化物級(jí)別超標(biāo)。

圖3 噴霧式冷卻傳送帶

結(jié)論

對(duì)鍛造溫度采用紅外線(xiàn)測(cè)溫儀實(shí)時(shí)監(jiān)控,控制熱鍛件在傳送帶出口溫度;調(diào)整傳送帶運(yùn)動(dòng)速度及鍛后有效均勻冷卻,避免網(wǎng)狀碳化物超標(biāo),判定取消正火工序可行。由此帶來(lái)了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

⑴經(jīng)濟(jì)效益。

GCr18Mo鍛件每年產(chǎn)量約300噸,每噸正火費(fèi)用1000元,共計(jì)30萬(wàn)元。取消正火工藝,就可以節(jié)省該筆支出。

⑵社會(huì)效益。

正火時(shí),鍛件在乳化液內(nèi)冷卻,產(chǎn)生大量煙霧,污染空氣,作業(yè)環(huán)境惡劣,不利于操作人員身體健康。取消正火工藝,可以大大改善一線(xiàn)人員工作環(huán)境。

——節(jié)選自《鍛造與沖壓》2020年第7期