淺談火力發(fā)電廠引風(fēng)機改造的一些問題
2016-09-19 為了響應(yīng)國家節(jié)能減排的號召,降低廠用電的消耗,提高經(jīng)濟效益,引風(fēng)機和脫硫增壓風(fēng)機合并運行是現(xiàn)在大型火電企業(yè)的一個新趨勢。我廠繼#8號爐引風(fēng)機和脫硫增壓風(fēng)機合并改造成功后于2011年五月繼續(xù)對#7爐引風(fēng)機進行改造。由于#7號爐的引風(fēng)機壓頭不夠,所以必須進行改造。主要工作是拆除脫硫風(fēng)機改風(fēng)道直通,提高引風(fēng)機的出口風(fēng)壓。
#7號爐的引風(fēng)機是上海鼓風(fēng)機廠生產(chǎn)的TLT-SAF型動葉可調(diào)軸流風(fēng)機,通過對輪轂尺寸和葉片的數(shù)量、尺寸進行改造以提高壓頭。原來引風(fēng)機是16片葉片現(xiàn)增加到26片,輪轂直徑增加到1884mm,但風(fēng)機的下殼體尺寸和整體標(biāo)高不變,電機進行增容。
面臨的主要問題:改造工作的工期控制、各配合工種的協(xié)調(diào)等問題。
面臨的主要難點:風(fēng)機下殼體定位、電機定位、和軸系找正等。
電機增容對電機的底座沒有影響故尺寸不變,所以風(fēng)機還是利用原基礎(chǔ)進行定位,以電機的基礎(chǔ)為基準(zhǔn)。風(fēng)機下殼體的定位比較困難,因為電機的定子線圈增加,磁場中心未知,且電機在后期才到,風(fēng)機本體只能在就位后等待電機的到貨。因工期緊,不能電機空轉(zhuǎn)后再定位本體及軸系找正,另外因灌槳問題及電機動力電纜未敷設(shè)好等等問題必須先找正、定位。
拆除前先做好原始記錄以作參考,考慮到安裝時尺寸定位不一樣(在此不做詳細(xì)說明)。由于原風(fēng)機的軸承箱還要繼續(xù)使用,所以必須盡快把軸承箱拆下交給廠家。在拆除原本體時,由于本體底腳螺栓還要繼續(xù)使用,只能拆除螺母,因使用時間太長導(dǎo)致底腳螺栓很難拆,使用了除油漆、除銹、固定螺桿等方法拆下螺母,拆除連軸器后,整體吊出本體機殼,對基礎(chǔ)進行清理,因原基礎(chǔ)的高度可能不一定適用新的風(fēng)機本體,所以要對原二次灌漿進行局部清理,特別是對機殼定位有影響的要多次清理保證定位無阻礙,避免二次起吊,在清理基礎(chǔ)上,對螺栓、螺母進行進一步清理,以保證順利安裝。
風(fēng)機本體無整體底板,是分體式底板,除靠近的螺栓共用一塊底板外,每個螺栓孔均只有一只底板,底板下部為校平螺釘,用以在定位時對高度和水平進行調(diào)整。
在風(fēng)機本體及電機全部就位后,開始進行機殼定位,并同時進行電機找正。在風(fēng)機下殼體就位后,我們根據(jù)電機的高度對下殼體大概進行高度定位,用校平螺釘支撐住下殼體,用手旋緊底腳固定螺栓,連接電動機和風(fēng)機的二個剛撓性半聯(lián)軸器,并在中間用中間軸相連接,在聯(lián)接時一定要清理聯(lián)軸器的結(jié)合面,因聯(lián)軸器的結(jié)合面為凸凹型的,我們一般不找軸系的外圍偏差,僅找開口偏差,兩對聯(lián)軸器各用4只螺栓對稱上緊后,先大概找平軸系的左右開口,再找上下開口,在找正的過程中一定注意可能產(chǎn)生的熱膨脹位移,主要是徑向位移和軸向位移。
徑向位移的消除一般采取葉輪端對輪開口上開口稍大些,電機端對輪開口下開口稍大些,這樣在運行狀態(tài)下,由于引風(fēng)機的工作溫度很高,導(dǎo)致風(fēng)機本體產(chǎn)生熱膨脹從而消除開口,保持軸系的精確,由于這種聯(lián)軸器,是剛撓性聯(lián)軸器,它是一種真正的平衡聯(lián)軸器,它本身就能夠平衡安裝和運行時的誤差,但是如果安裝偏差太大的話,會大大影響其使用壽命,故我們在考慮徑向誤差時僅考慮放±0.15mm的開口誤差。而軸向位移就必須要以半聯(lián)軸器的原始開口(35.5mm)、電機的磁場中心,以及軸向位移的Z大容許位移。考慮對聯(lián)軸器的預(yù)拉,對其預(yù)拉4mm。預(yù)拉也是為了消除軸系的熱膨脹和電機轉(zhuǎn)子的軸向串動。由于為了防止風(fēng)機機殼的振動和噪聲傳遞至進氣箱和擴壓器以至管道,因此進氣箱和擴壓器通過撓性聯(lián)接(圍帶)與風(fēng)機殼相聯(lián)。考慮當(dāng)軸系中心找完后,把電機底腳螺栓打緊,作為基準(zhǔn),因為在緊機殼底腳螺栓時,會產(chǎn)生偏差,所以在緊風(fēng)機下機殼時,要注意中心的變化及時調(diào)整。
軸系中心找正結(jié)束后,聯(lián)系土建二次灌漿的同時,利用灌漿和保養(yǎng)的時間進行動調(diào)油管連接、冷卻、密封風(fēng)機的安裝,軸承箱油管的連接盡快對油系統(tǒng)進行調(diào)試,以便及時發(fā)現(xiàn)油系統(tǒng)的缺陷。然后進行動調(diào)液壓缸的找正工作。動調(diào)的中心百分表Z大晃動必須在0.05mm以內(nèi)。
動調(diào)中心、油系統(tǒng)調(diào)試工作全部結(jié)束后,安裝動調(diào)伺服機,連接對輪后,調(diào)整、校對。其葉片的調(diào)節(jié)范圍為50℃(-30℃—+20℃),合格后聯(lián)系熱工調(diào)整信號。然后把葉片全部關(guān)閉,檢查葉片和機殼之間的間隙,保證在4.2—5.3mm之內(nèi),(轉(zhuǎn)子直徑的0.0015—0.002倍)。在以上工作全部結(jié)束后,對電機進行空轉(zhuǎn),脫開對輪,固定中間軸,對聯(lián)軸器壓縮,因電機采用滑動軸,所以防止電機的轉(zhuǎn)子前后軸向移動而碰到中間軸,產(chǎn)生危險而必須對半聯(lián)軸器進壓縮。電機空轉(zhuǎn)時,我們?yōu)榱朔乐闺姍C的實際磁場中心與電機的銘牌上所示數(shù)據(jù)不符,所以在空轉(zhuǎn)時我們進行大概的測量,發(fā)現(xiàn)測量結(jié)果與銘牌所示,誤差很大,實際磁場中心的尺寸比銘牌尺寸小5mm考慮到在運行中如果不消除這5mm可能導(dǎo)致對輪的彈簧片會長期處于受力狀態(tài),會對彈簧片產(chǎn)生傷害影響其使用壽命,另外由于磁場中心向電機一端偏移,導(dǎo)致電機前后瓦的瓦口間隙會變小,如果軸瓦前后某一側(cè)間隙原本就小于5mm的情況下,極有可能會拉傷軸瓦,于是必須消除5mm的誤差。由于中心全部已經(jīng)完成,且基礎(chǔ)已經(jīng)定位,而且工期臨近的原因,所以必須以Z簡單的方法解決。于是決定在對輪間加一塊厚5mm的隔板解決誤差。
隔板安裝后,連接對輪螺栓、蓋風(fēng)機大蓋,開油系統(tǒng),進行輔機試轉(zhuǎn)。風(fēng)機振動、溫度在正常范圍內(nèi),合格試轉(zhuǎn)4小時后,試轉(zhuǎn)合格,改造成功。
在改造的過程中,有很多問題我們在今后的工作中需要注意,特別是要注意工期的控制以及一些技術(shù)上的細(xì)節(jié)。比如說軸系中心找好后就應(yīng)該立即進行油系統(tǒng)試驗對液壓缸進行找正并調(diào)整葉片角度,比如我們這一次就發(fā)現(xiàn)液壓缸不動的問題而更換的問題。風(fēng)機的熱膨脹問題、葉片角度在定位時一定要考慮兩臺風(fēng)機的葉片的同步性等問題。
總而言之,風(fēng)機安裝是一個系統(tǒng)性很強,技術(shù)復(fù)雜的工作,通過這次改造我們對改造安裝工作有了更新的認(rèn)識。

